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目前,成都中哲企業(yè)管理咨詢有限公司與某玻璃制品有限責(zé)任公司就窯爐生產(chǎn)線技改工程項(xiàng)目達(dá)成合作,而且由中哲咨詢?yōu)樵擁?xiàng)目撰寫(xiě)的節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū)已經(jīng)通過(guò)專家評(píng)審并獲取扶持資金。
設(shè)計(jì)方案提出的節(jié)能措施:
1、風(fēng)機(jī)室與撈渣室完全隔斷,避免了撈渣室的水蒸氣影響到風(fēng)機(jī)室的電器設(shè)備;
2、冷模風(fēng)選型上采用了四極電機(jī),較原來(lái)的二級(jí)電機(jī),更適用于變頻控制,從而降低故障率;
3、空壓機(jī)的選擇上,采用了能效更高、電機(jī)轉(zhuǎn)速更低、控制更方便的變頻控制螺桿機(jī);
4、撈渣機(jī)采用了一用一備,并在流料槽的設(shè)計(jì)上盡量少用斜管,從而減少安全隱患;
5、本項(xiàng)目所選用機(jī)電設(shè)備的負(fù)荷率必須達(dá)到國(guó)家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求,提高設(shè)備的利用率,各類設(shè)備及器材的選型一律采用國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的高效節(jié)能設(shè)備和器材;
6、管材選用內(nèi)壁光滑、接頭密封性能好和管材,并安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的用水計(jì)量器具以節(jié)約用水;
7、加強(qiáng)節(jié)能、節(jié)水等節(jié)約能源教育和管理,提高員工的節(jié)能意識(shí),防止跑冒滴漏的發(fā)生。
節(jié)能評(píng)估報(bào)告提出的節(jié)能措施及節(jié)能效果:
1、生產(chǎn)工藝
1)技改后,3#窯爐的車間內(nèi)新建窯爐采用新型燃燒噴槍—霍恩雙火焰MC/AC-型噴槍,天然氣用量減少3-5%。
2)技改后,3#窯爐的車間內(nèi)新建窯爐采用ggENOx燃燒方式(是一個(gè)智能氧化劑供給系統(tǒng),可以在低氧濃度的情況下確保燃燒,增強(qiáng)助燃作用,降低NOx排放)。
3)技改后,3#窯爐的車間內(nèi)新建窯爐設(shè)置余熱回收裝置,回收利用余熱,減少天然氣用量。
4)項(xiàng)目為技改玻璃瓶,采用整體頂磚結(jié)構(gòu)及縱向冷卻的新型供料道。
5)供料道溫度參數(shù)采用智能儀表進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,同時(shí)和主計(jì)算機(jī)保持實(shí)時(shí)通訊。供料
道均化段末端同一斷面各點(diǎn)的玻璃液溫度差不應(yīng)大于9℃。
6)采用自動(dòng)化程度高的多組(工位)、多滴成型機(jī)械。項(xiàng)目的產(chǎn)品為非輕量瓶,采用吹吹法生產(chǎn)工藝。
7)優(yōu)化和配置計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),控制熔窯溫度、窯壓、換向、液面及空燃比等基本參數(shù),確保玻璃熔制整個(gè)過(guò)程中各類工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和精確性,使熔制溫度控制精度達(dá)到±3℃,實(shí)現(xiàn)低空燃比燃燒,蓄熱室底部廢氣中O2含量為1.45~1.55%。
2、照明
項(xiàng)目技改后,3#窯爐的車間內(nèi)新建窯爐生產(chǎn)車間內(nèi)照明將選用節(jié)能、高效燈具。推廣使用高效照明節(jié)電產(chǎn)品。在滿足使用場(chǎng)所的照明需求的情況下,盡量選擇有3C標(biāo)志和有節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志的節(jié)能燈,使用壽命、光效、安全、諧波等各項(xiàng)性能指標(biāo)有保障。
3、電氣
1) 合理選用電壓等級(jí)方案,選用電能損耗少,運(yùn)行費(fèi)用低,初投資少的電壓等級(jí)。采用高低壓混合補(bǔ)償方式,設(shè)置自動(dòng)投切電力電容器,有效減少變壓器的空載電力損耗。采用就地或集中補(bǔ)償方式進(jìn)行補(bǔ)償,380V供電系統(tǒng)補(bǔ)償裝置集中設(shè)置變配電站內(nèi),所有集中無(wú)功補(bǔ)償裝置均帶自動(dòng)投切功能。
2)配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品,照明選用節(jié)能型光源和燈具。
3)選用干式變壓器,既能滿足防火要求,又能減少變電所使用面積,并使變壓器在經(jīng)濟(jì)負(fù)荷去運(yùn)行,以減少不必要的變壓器損耗。
技改后,3#窯爐的車間內(nèi)新建窯爐生產(chǎn)線通過(guò)采取節(jié)能優(yōu)化措施(生產(chǎn)工藝、燃燒方式、設(shè)備選型、余熱回收等),生產(chǎn)10萬(wàn)噸量玻璃瓶耗電量比技改前1#、 2#窯爐減少2445009.75kw.h,降低21.75%;自來(lái)水消耗量比技改前1#、2#窯爐減少3780.00噸,降低7.96%;天然氣消耗比技改前1#、2#窯爐減少1090620.00m3,降低12.44%。
技改后,3#窯爐的車間內(nèi)新建窯爐生產(chǎn)線年耗電量8797460.93kw.h,天然氣消耗量7675966.35m3,自來(lái)水消耗量43722.00噸,項(xiàng)目年綜合能耗10405.88tce標(biāo)煤(當(dāng)量值)、12148.66tce標(biāo)煤(等價(jià)值)。